又收到模板熱處理精加工后,直徑變小,邊長變大的咨詢,楊先生說:模板主要的問題點就是經日變寸的問題,一直困擾著我們。請問定轉子沖壓模具模板熱處理精加工后經日變寸,用什么模具鋼解決?
事情是這樣的,楊先生做三工位的級進模,模板長度大約600mm,現在模板用SLD,DC11模具鋼,熱處理做的是高溫回火,模具硬度HRC56-60,還做了安定化處理,可模具線割精加工后,模具尺寸經日變化,導致模具精度不行,產品起毛刺。
模具尺寸變化很小,比如:10.01的孔徑,變化成10.007,190的孔距,變成190.034mm,由于的級進模,有累計公差,尺寸有點變動,產品就會起毛刺,此問題困擾很久,一直無法解決。
這是典型的模具鋼均勻性差,導致熱處理后,殘余奧氏體太多,在模具擺放一段時間或生產過程中,殘余奧氏體組織繼續轉變,而引起的尺寸經日變化。
解決的辦法是選用二次硬化效果好,電渣重熔,又經過改鍛的模具鋼,就可以消除模具尺寸經日變化的困擾。
因為電渣重熔的模具鋼,純凈度高,有害雜質含量少,夾雜物顆粒度細小,再經過三鍛三拔的改鍛后,沒有偏析現象,組織均勻性好的模具鋼,是消除模具尺寸經日變化的基礎,在此基礎上,搭配好的熱處理工藝,即可消除經日變化。

我們經歷過有類似的案例,我們東莞有一位做矽鋼片沖壓的客戶,沖速大約是600次/分鐘,底模用SKD11模具鋼,底模刀口鑲件用肯納鎢鋼做的,可模具生產一個月后,模板就會出現或多或少的扭曲變形,導致產品起毛刺,要停機精磨一下模板,問題就消除,但生產一段時間,模板又會出現些許變形,周而復始。
由于模具沖速比較快,如果不及時發現,就會有一堆的不良品,而且是無法挑選的不良品,導致產品報廢率高,老板心疼呀!
又來就是用我們的8503模具鋼解決的,配合真空熱處理+超深冷+專有技術處理,這兩年多后,模具就沒有問題了。
8503的鉬合金含量高,二次硬化效果好,熱處理后殘余奧氏體少,再加上8503是一款電渣鋼,純凈度高,有害雜質含量少,夾雜物顆粒度細小,組織均勻性好,保持尺寸穩定性的強度好,也就從根源上消除了模板經日變寸的問題。
8503模具鋼的抗崩裂性能比DC53高出1倍以上,硬度HRC60-61,跟DC53相比,性能翻倍,售價不翻倍,性價比優勢明顯!